2012-01-04 15:23:31 來源:水泥人網

    Folax824S型篦冷機改造

    1 前言

    福建水泥股份有限公司煉石水泥廠(原福建省順昌水泥廠)于1988年8月建成投產。熟料冷卻選用了丹麥FLS公司的Folax824S型篦冷機,回轉窯的達標達產以后,特別是1998年4月對分解爐進行了改造,窯產量超過2100t/d,篦冷機冷卻能力不足和一些設計缺陷便充分暴露出來。為解決矛盾,于2001年4月我廠5#窯結合無煙煤燃燒技術改造,將原篦冷機的第一段篦床改為高效節能的充氣梁控制流篦床(由南京水泥工業設計研究院提交改造方案),經過一年多的運轉實踐證明,該機的改造雖有曲折,但最終還是取得了較為滿意的效果。本文詳細介紹篦冷機的主要改造內容、出現的問題、解決措施及改造效果。

    2原篦冷機存在的問題

    我廠的Folax824S型篦冷機實際上是丹麥FLS公司第二代厚料層操作推動式篦冷機,篦床寬3.2m、長23m,篦床有效面積為64.4m2,分三段傳動,沖程為125mm,生產能力為2000t/d。存在的問題主要有:

    (1)第一排篦板為固定篦板,當窯操作出現波動,煤粉沒有完全燃燒,熟料煅燒結粒不佳時,容易在窯口堆積“雪人”。且有時不易清除,越積越大,容易造成前端幾排篦板燒壞。

    (2)出料溫度高,通常在100℃左右,經常伴有紅料,有時篦床甚至出現“紅河”現象,導致篦板磨損快,使用壽命短,有時還會燒壞篦板,經常需要更換大量篦板和側板,表1為改造前篦板及側板更換記錄。

    (3)風室間存在漏風、串風現象,密封效果差,如果損壞的篦板和側板由于某些原因沒有及時更換,漏料及漏風現象就會變得愈加嚴重,進一步降低冷卻效果,造成其它篦板、側板的損壞,加劇篦下支承滾輪、導向輪、各部軸承,甚至橫梁的損壞,帶來一系列的機械故障,對設備運轉率造成較大影響。

    (4)熱效率低,據南京水泥工業設計研究院測定,不足60%,且二、三次風溫低,分別為950℃和800℃左右,無法滿足窯和分解爐的無煙煤燃燒條件,南方豐富且廉價的無煙煤資源得不到利用,使熟料成本居高不下。

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