2013-06-04 11:28:59 來源:水泥人網

    五級旋風預熱器窯后結圈的原因和處理

    我廠日產600t的五級旋風預熱器窯于1996年12月20日投產以來,窯內后結圈較為頻繁,嚴重時一個星期就要被迫停窯人工打圈。為此,我廠專門成立了“解決窯內后結圈的攻關小組”,經過多方面的分析及處理,自1999年10月份以來,連續幾個月未出現過被迫停窯打圈的現象,回轉窯產質量大大提高。

    1窯后結圈的現象

    火焰短粗,窯前溫度升高,火焰伸不進窯內;窯尾溫度降低,窯尾負壓明顯上升;窯頭負壓降低,并頻繁出現正壓;窯功率增加,波動大;來料波動大,一般燒成帶料減少;嚴重時窯尾密封圈漏料,經多次檢查,發現窯內后結圈料中有許多煤粉,且SO3的含量較高。后結圈熟料的化學分析結果見表1。

    表1 后結圈熟料的化學分析結果 (%) Loss? SiO2? Fe2O3? Al2O3? CaO? MgO? fCaO? SO3?
    6.35? 17.86? 4.70? 4.85? 58.10? 0.50? 0.70? 7.86

    2原因分析

    2.1生料成分的影響

    生料中n偏低,使煅燒中液相量增多粘度大而易富集窯尾;入窯生料均勻性差,容易造成窯熱工制度波動,引起后結圈;煅燒過程中,生料中有害揮發性組分在系統中循環富集,從而使液相出現溫度降低,同時也使液相量增加造成結圈。

    2.2煤的影響

    我廠燒成煤揮發分較低,灰分較高,含硫量也較高,造成煤燃燒速度變慢,熱力強度不夠,低溫長焰煅燒,煤不完全燃燒現象較為嚴重;加之煤灰中Al2O3和SO3含量較高,當煤灰集中沉落到燒成帶末端的物料上會使液相出現溫度大大降低,液相量增加,液相發粘,熟料中SO3含量增高,這是造成窯后結圈的主要原因。煤的工業分析見表2,煤灰全分析見表3。

    表2 煤的工業分析 Mad/%? Aad/%? Vad/%? FCad/%? Qnet,ad/(kJ/kg)?
    0.39? 27.00? 24.50? 48.11? 24 375

    表3 煤灰化學分析 SiO2? Fe2O3? Al2O3? CaO? MgO? SO3?
    44.29? 12.52? 32.55? 7.84? 1.56? 5.17

    2.3操作和熱工制度的影響

    用煤過多,產生還原氣氛,物料中三價鐵還原為二價鐵,易形成低熔點礦物,使液相提早出現,一二次風配合不當,二次風溫不穩,低溫長焰煅燒,使物料預燒很好,液相出現早;窯快轉率低,窯設備事故較多,操作參數不合理,導致窯熱工制度不穩定;噴煤管長時間不前后移動,后部窯皮生長快。

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