2011-09-06 00:51:37 來源:水泥人網

    5000t/d生產線試生產中主機設備出現的問題及處理

    ?摘要:

    我集團公司投資建設的渤海水泥集團5000t/d生產線于2007年11月27日點火生產,該項目由中材國際南京水泥工業設計研究院設計。本文介紹該生產線主機設備在試生產中出現的主要問題及處理方法。

    1 回轉窯輪帶托輪軸瓦發熱
    Φ4.8m×74m回轉窯投料后,托輪軸瓦從窯頭(1號臺南北兩側)、窯中(2號臺北側)到窯尾(3號臺北側)先后出現了發熱現象,特別是1號臺北側托輪銅瓦局部磨損嚴重。經分析,一是在安裝時軸瓦與軸刮研時沒有研磨好而發熱;二是軸瓦與軸刮研時的接觸是在冷態下,在投料后,受熱輻射影響而膨脹,導致接觸面變化,形成初期試生產的發熱;三是回轉窯在砌筑耐火磚過程中形成局部變形,導致窯在徑向方向受力不均,在窯提速情況下軸瓦因接觸不好而發熱;四是潤滑油黏度指標不合格,在溫度稍高時形不成油膜而發熱。

    解決辦法:一是將1號臺南北兩側托輪拆下來解體,對托輪軸與瓦重新研磨、驗瓦,達到了托輪軸與瓦接觸要求,組裝后現場安裝;二是對2號和3號臺托輪采用往托輪軸上打“點滴”——人工加油措施,直到發熱消退后停止;三是采用黏度大的潤滑油;四是采取降溫和減少熱輻射——在3組托輪臺附近增加冷卻軸流風機以降低溫度,在3組托輪上面加裝隔熱板以減少熱輻射;五是盡量避免熱態時急停窯。

    2 輪帶向窯頭方向竄位撞掉擋環及擋塊
    經檢查發現,1號和2號臺托輪擺成了“八”字形,使輪帶與托輪接觸面受力不均而導致移位。

    解決辦法是:根據中心線復核情況。將北側三擋托輪不同程度向后移動,使1號和2號臺托輪中心線平行。輪帶復位:在竄位輪帶一側的固定墊板上,圓周8等份地焊上特制M48頂絲頂在輪帶上,用輔助傳動轉窯,各個頂絲轉到回轉窯上部時就頂緊,循環往復頂緊各個頂絲,將輪帶緩慢頂回,在頂輪帶前用專用加油槍給輪帶與墊板之間注油。這種方法比傳統的用頂絲調整托輪使輪帶復位簡單而有效。

    3 菲斯特轉子秤喂煤波動大頻繁出現斷煤現象
    通過現場檢查和分析,采取了以下措施:①調整轉子秤間隙到0.3mm左右,并且規定現場維修人員定期檢查調整;②倉和下料管助流壓力調整到≤0.4MPa,轉子秤殼體清洗壓力調整到≤0.2MPa;③煤粉水分必須控制在2.0%以下,環形助流器的循環助流時間要根據下煤狀況及時調整,遵循越短越好的原則,如果下煤穩定,可關閉自動助流系統,根據需要強制助流;④煤粉倉要保持料位在40%以上;⑤每次給煤量的調整應<0.5t/h;⑥調整羅茨風機供風系統旁路管道上的閥門開度至合適位置;⑦定期清洗或更換羅茨風機進風口過濾網,以免積灰過多而增加通風阻力;⑧改變秤體消風管道的走向。原設計秤體消風管(返風管)直接接到煤粉系統主除塵器入口,由于磨尾排風機風量大(120000m3/h)、風壓高(11500Pa),導致消風管道內負壓較大,下到轉子秤的煤粉被反抽到管道內,造成管道積煤堵塞,轉子秤內余風不能及時排出,煤粉倉內起拱而煤粉下不來,轉子秤斷煤。針對這種情況,把消風管道接至煤粉倉頂部,使秤體與煤粉倉內負壓保持一致,然后從倉頂接一條管道引至新安裝的防爆除塵器內,這部分含塵氣體進行單獨處理,凈化后的氣體直接接入主除塵器出口管道上。這樣改造后,不但解決了消風管道積煤問題,而且也降低了電能消耗。改造前,只要窯運轉,煤磨系統主除塵器及風機就必須運轉,而窯的運轉率比煤磨要高,這樣,就損失了部分電能。改造后,煤粉倉倉滿后,煤磨系統就可以停下來。根據2008年生產統計數據,回轉窯總運轉時間5344h。合計222.7d,煤磨每天運轉16h就能滿足窯的運轉,平均有8h停磨時間,全年節省電能222.7×8×560=997696kWh,合費用54.87萬元(按0.55元/kWh計)。

    4? 生料立磨主電動機電流大
    ATOX52.5立磨主電動機電流在510~520A之間徘徊(額定電流526A),間歇超過額定電流,磨機在低產狀態下運行。經分析認為,磨機風環處噴口速度過高,經測量估算大約在65m/s以上,使阻力大大增加,是導致主電動機電流大的主要原因。

    解決辦法:把風環徑向尺寸由原來的190mm擴大到235mm。這樣在入磨總風量不變的條件下,大大降低了風環處的風速(經測量估算在50m/s左右),通風阻力和磨機壓差相應降低,物料在磨內的粉磨狀態得到改善,主電動機電流降到480A左右,產量穩定在420 t/h以上。只節電一項計算,電流下降30A,相應小時節電:30×6000×0.9/1000=280.6kWh/h,根據2008年生料磨運轉時間4110h計算,全年節約費用280.6×4110×0.55=63.4萬元。

    5? 分解爐錐部特定部位結皮
    試生產期間,分解爐錐部結皮非常頻繁,一段時期嚴重地制約了生產。經分析認為,分解爐兩處進煤點相對于圓心點對稱,其中有一點靠近三次風管進風口,三次風入分解爐時,首先和該進煤點的煤直接接觸,高溫三次風高速將煤粉掃向分解爐爐壁,在富氧高溫的作用下迅速燃燒,釋放出大量熱量,從而造成該點附近局部溫度過高,形成黏聚性物質,一層層黏在爐壁上,形成了厚結皮、造成系統風量明顯不足,影響產質量。

    采取措施:①用低硫煤,盡量避免產生較多的低共熔點物質:②將進煤點上移至三次風管上部,并且兩進煤管向上稍微傾斜;③如果煤熱值>22990kJ/kg,煤粉細度控制稍微粗一些(篩余在10%~15%);④增加巡檢頻次,定期用高壓水槍清理。

    6 結束語
    該生產線生產調試及運行1年來,各參數基本達到了設計要求。對于調試中出現的問題,都較好地進行了解決。產量穩定在5200t/d以上,熟料標準煤耗在110kg/t以下,為企業創造了良好的經濟效益。

    歡迎掃描二維碼關注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業務咨詢:18911461190

    久久亚洲综合色一区二区三区| 亚洲av无码成人精品区在线播放| 中文亚洲AV片在线观看不卡| 亚洲高清国产拍精品青青草原 | 亚洲精品国产摄像头| 亚洲一区二区三区久久| 亚洲国产精品一区二区久| 亚洲欧洲精品在线| 亚洲国产情侣一区二区三区| 亚洲成人黄色网址| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 亚洲福利视频网站| 亚洲乱码中文字幕小综合| 国产成人精品亚洲日本在线 | 亚洲人妻av伦理| 在线亚洲人成电影网站色www| 久久亚洲欧洲国产综合| 亚洲人成网77777亚洲色| 亚洲av午夜成人片精品网站| 亚洲一区精品中文字幕| 亚洲综合区图片小说区| 亚洲av无码一区二区三区观看| 亚洲人精品亚洲人成在线| 亚洲国产精品无码观看久久| 无码天堂亚洲国产AV| 国产偷国产偷亚洲高清日韩 | 中文字幕 亚洲 有码 在线 | 亚洲爆乳无码一区二区三区| 日韩精品一区二区亚洲AV观看| 亚洲的天堂av无码| 天堂亚洲国产中文在线| 麻豆亚洲AV成人无码久久精品 | 亚洲国产精品无码久久久蜜芽| 亚洲成人激情在线| 亚洲最新黄色网址| 亚洲人成欧美中文字幕| 亚洲а∨天堂久久精品| 亚洲精品二区国产综合野狼| 亚洲欧洲日产国产综合网| 亚洲一卡2卡4卡5卡6卡残暴在线| 亚洲人成网站18禁止|