2018-10-26 17:59:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)

    提高水泥熟料強(qiáng)度的途徑

      在新型干法生產(chǎn)的生料制備過程中,把礦石搭配開采、原料預(yù)均化、生料磨前配料和生料均化庫等四個(gè)環(huán)節(jié)稱為原料均化鏈。作為干法生產(chǎn)的技術(shù)進(jìn)步,加強(qiáng)這些環(huán)節(jié)的作用是十分必要的。但這四個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)保證人窯生料的質(zhì)量起著不同的作用。一般說來,對(duì)入窯生料的質(zhì)量在化學(xué)方面有兩點(diǎn)要求:一是要求生料的化學(xué)成分符合規(guī)定的各項(xiàng)率值;二是要求它的化學(xué)成分均勻,即這些率值只容許圍繞其目標(biāo)值在一定范圍內(nèi)波動(dòng)。前者一般通過“配料”來實(shí)現(xiàn),后者則通過“均化”來實(shí)現(xiàn)。在上述四個(gè)環(huán)節(jié)中,礦石搭配開采和磨前配料屬于“配料”的范疇,而原料預(yù)均化和生料均化則屬于“均化”的范疇。嚴(yán)格按照化學(xué)成分要求進(jìn)行配料,是現(xiàn)代水泥生產(chǎn)的特征。因此,配料環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)代水泥生產(chǎn)是至關(guān)重要的。我們公司目前的現(xiàn)狀是,石灰石資源豐富,且品位較好,CaO 平均在 48%以上,MgO 含量平均在 2%以下,高鎂石夾層較少,但礦山石灰石采用平臺(tái)段式開采,頂部及邊坡含土量較大,且石灰石堆取料機(jī)不能正常使用,導(dǎo)致入磨石灰石質(zhì)量波動(dòng)大,出磨生料 KH波動(dòng)大,上半年平均合格率不足 30%,且回轉(zhuǎn)窯噴煤管老化嚴(yán)重,煤管竄風(fēng),熟料燒結(jié)能力下降,高溫風(fēng)機(jī)振動(dòng)大,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速受限,窯系統(tǒng)用風(fēng)量不足,在這種情況下,我們主要采取以下三方面措施提高熟料強(qiáng)度:

      1 原材料的預(yù)均化質(zhì)量控制

      1.1 控制好石灰石 CaO、MgO 含量,我們通過每周一次對(duì)石灰石礦山鉆孔樣、爆堆樣進(jìn)行檢測(cè),根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果下發(fā)搭配比例,只要能通過搭配使用的,為使資源不浪費(fèi),全部在礦山搭配后入廠,保證進(jìn)廠石灰石進(jìn)廠質(zhì)量滿足使用要求。

      1.2 煙煤質(zhì)量控制,除了煙煤的熱值及內(nèi)水含量對(duì)煅燒影響較大外,煙煤中的全硫?qū)褵笆炝腺|(zhì)量影響較大,全硫含量過高時(shí)不但易造成預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮多,嚴(yán)重時(shí)造成預(yù)熱器堵料,另外 3- 28 天增長率大幅下降,使熟料 28 天強(qiáng)度大幅下降。我們?nèi)路菀驘熋簾o庫存且供應(yīng)緊張,讓步接收了一批全硫在 2.2%左右的煙煤,導(dǎo)致熟料三天強(qiáng)度為 29.6MPa,但 28 天平均強(qiáng)度只有 53.3MPa,因此我們加強(qiáng)了對(duì)煙煤全硫的控制,通過數(shù)據(jù)分析,我們公司熟料硫堿比控制在 0.6 范圍以內(nèi),對(duì)熟料后期強(qiáng)度不會(huì)造成影響,我們公司熟料中堿含量平均在 0.8%,熟料中的 SO3 在 0.5%以內(nèi)時(shí),熟料 3 天至 28 天強(qiáng)度及增進(jìn)率較正常。因此進(jìn)廠煙煤全硫超過 2%,我們采取拒收,正常情況下不讓步接收高硫煤。

      1.3 原料堿含量的控制,盡可能選擇堿含量偏低的原料,熟料中的堿大部分來自硅質(zhì)原料,盡可能選擇堿較低的粘土、砂巖或其它硅質(zhì)原料,經(jīng)驗(yàn)值是一般熟料中每增加 0.1%堿,熟料 28 天抗壓強(qiáng)度將下降 1MPa。

      2 調(diào)整配料方案

      2.1 通過對(duì)近幾年我公司熟料的分析數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,總結(jié)出 C3S 在 50% - 55%時(shí),C2S 25- 20%,硅酸鹽礦物在 75%以上,f- CaO 在以 1.5 以下時(shí),熟料早后期強(qiáng)度較好,因此根據(jù)礦物的含量要求,確定我公司的三率值為三中,即 KH:0.910±0.02,SM:2.50±0.1,IM:1.40±0.1,但今年上半年由于噴煤管內(nèi)風(fēng)管磨穿,內(nèi)外風(fēng)不易調(diào)節(jié),燒結(jié)能力下降,按上述率值控制時(shí),熟料煅燒困難,f- CaO 較高,合格率低,產(chǎn)質(zhì)量均不理想,因此我們對(duì)配料方案做了調(diào)整,現(xiàn)在為 KH:0.900±0.02,SM:2.55±0.1,IM:1.35±0.1,適當(dāng)降低了熟料飽合比,增加了熟料中 Fe2O3 含量,改善易燒性。

      2.2 同時(shí)在燒成條件允許的情況下,適當(dāng)提高硅酸率,提高硅酸鹽礦物含量,此配料方案實(shí)施后,窯燒成狀況良好,強(qiáng)度穩(wěn)定,4、5 月份熟料 3 天平均值 31.0MPa,28 天平均值為 58.9MPa。

      3 加強(qiáng)煅燒及冷卻過程管理

      快燒急冷是提高熟料質(zhì)量,試驗(yàn)結(jié)果表明:煅燒充分、煅燒溫度高、升溫速率快、急冷的硅酸鹽水泥熟料 28 天抗壓強(qiáng)度最高。因此熟料的煅燒要采用快燒、急冷的方法。

      3.1 窯內(nèi)煅燒氣氛直接影響著熟料強(qiáng)度,如果窯內(nèi)呈還原后氣氛,會(huì)使 C3S 和 C4AF 的晶體嚴(yán)重變形嚴(yán)重甚至破壞,導(dǎo)致熟料強(qiáng)度降低,因此我們?cè)诿汗芾匣Z風(fēng),又無條件立即更換的情況下,我們通過降低煤粉細(xì)度,調(diào)整三次風(fēng)管開度,控制二、三次風(fēng)溫,保證煤粉燃燒完全,無還原氣氛。

      3.2 另外保證入窯生料穩(wěn)定及煤質(zhì)均勻穩(wěn)定是維持窯內(nèi)熱工制度的前提,因石灰石堆取料機(jī)不能正常運(yùn)行,出磨生料波動(dòng)大,生料均化庫因使用年限較長,均化效果一度偏低,導(dǎo)致窯內(nèi)熱工制度不穩(wěn)定,因此利用今年大修對(duì)生料均化庫進(jìn)行了徹底清理,更換了部分斜槽帆布,修復(fù)卸料裝置,使得在四五月份生料 KH 合格率不足 40%的情況下,入窯生料合格率上升至 80%以上,給煅燒提供了有利條件,為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料打下良好基礎(chǔ)。

      3.3 同時(shí)為克服高溫風(fēng)機(jī)振動(dòng)高,轉(zhuǎn)速受限窯內(nèi)供風(fēng)不足的情況,我們通過對(duì)系統(tǒng)的漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行堵漏,有效降低了熱損失,改善窯內(nèi)通風(fēng),另外我們通過適當(dāng)提高窯的轉(zhuǎn)速,降低窯內(nèi)物料的填充率,增加燃燒空間,降低通風(fēng)阻力,使煤粉燃燒完全,窯料物料化學(xué)反應(yīng)完全,礦物發(fā)育良好。

      3.4 保證熟料得到有效的急冷也是保證熟料強(qiáng)度穩(wěn)定必不可少的條件,我們通過控制一二段篦床速度,保持合理的料層厚度,料層若過厚,則熟料冷卻不好,晶體發(fā)育不完全,對(duì)熟料的強(qiáng)度及適應(yīng)性影響較大,但料層過薄,會(huì)降低二三次風(fēng)溫,增加熟料熱耗,因此我們采取中料層厚度的方法及適當(dāng)降低熟料中液相量比例,提高硅酸率,避免熟料結(jié)大塊,使得熟料結(jié)粒細(xì)小,熟料易冷卻,使熟料得到有效的急冷,熟料的礦物晶體發(fā)育良好,使熟料的早后期強(qiáng)度及 3- 28 天增進(jìn)率較好。

      富平公司一至六月熟料強(qiáng)度如下:

    4 結(jié)論

      在原燃材料滿足使用的條件下,嚴(yán)格控制原燃材料中的有害成份含量,根據(jù)原材料及窯的工況制定適宜的配料方案及經(jīng)過充分的煅燒及冷卻,將會(huì)得到理想的熟料強(qiáng)度。

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