總之,¢4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)、水泥磨二倉改用陶瓷研磨體,進(jìn)行的PC 32.5和PO 42.5水泥生產(chǎn)試驗(yàn),盡管是初步試驗(yàn),盡管臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有所下降,已經(jīng)取得了明顯的節(jié)電效果,初步試驗(yàn)的總體情況見表01-02。
由表01-02可見,對(duì)于這臺(tái)¢4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)來講,在水泥磨二倉由160t金屬研磨體改用80t陶瓷研磨體后,球磨機(jī)主機(jī)電流由171A下降到110A,在系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量略有降低的情況下,系統(tǒng)的平均粉磨電耗PC32.5水泥降低了4.08kwh/t、PO42.5水泥降低了5.03kwh/t。
從理論分析上看,還有進(jìn)一步增加研磨體的空間,YN公司的試驗(yàn)仍在繼續(xù),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有望進(jìn)一步提高、粉磨電耗有望進(jìn)一步降低,讓我們拭目以待。
案例2:2015年11月初~12月中旬,浙江的H水泥集團(tuán),在其φ4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)水泥磨二倉、在其φ3.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)水泥磨一二倉整磨,試用了J公司的陶瓷研磨體。并在取得初步成功后,即決定在其集團(tuán)內(nèi)不同規(guī)格的水泥粉磨系統(tǒng)上全面推廣應(yīng)用。
該公司共有84臺(tái)水泥粉磨系統(tǒng),截止到2016年6月底,推廣使用陶瓷研磨體的水泥磨已達(dá)50多臺(tái),而且剩余的水泥粉磨系統(tǒng)多數(shù)是不具備使用條件的,有的輥壓機(jī)不閉路、有的干脆就沒有輥壓機(jī)。該公司的推廣速度不謂不快,應(yīng)該積累了不少的經(jīng)驗(yàn)。但可能是由于商業(yè)機(jī)密的需要,該公司不大情愿對(duì)外宣傳,所以筆者也缺乏詳細(xì)的推廣資料,這里只能就側(cè)面了解的一些情況給大家作一介紹。
2015年11月初,試用第一臺(tái),φ4.2×13m水泥磨,只在二倉上試用,在試用了10天后的總結(jié)顯示:生產(chǎn)PO 42.5水泥,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量降了約5t/h左右,節(jié)電達(dá)4kwh/t水泥以上。
2015年12月初,試用第二臺(tái),CF公司的φ3.2×13m水泥磨,生產(chǎn)PC 32.5水泥,將一二倉全部更換為陶瓷研磨體,在試用了10天后的總結(jié)顯示:粉磨電耗比試驗(yàn)前降低了6kWh/t左右,達(dá)到了<20kWh/t水泥的高水平。CF公司有2臺(tái)Ф3.2×13m開路球磨機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng),磨前配置有輥壓機(jī)和打散分級(jí)機(jī),將1號(hào)磨作為陶瓷研磨體試驗(yàn)?zāi)ァ?號(hào)磨改用陶瓷研磨體前,入磨物料細(xì)度為80um篩余<20%,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量約150t/h左右,粉磨工序電耗約25kWh/t左右,將一二倉全部改用陶瓷研磨體的目標(biāo)確定為粉磨工序電耗降到20kWh/t水泥以下。試驗(yàn)自2015年12月初開始,經(jīng)過幾次適應(yīng)性調(diào)整,到2016年1月份取得了如下結(jié)果:在比表面積基本不變的情況下,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量平均為140噸,比原來的150噸下降了10噸左右;工序電耗由原來的25度下降為19.5度。到目前為止,該磨機(jī)換用陶瓷研磨體后,已正常運(yùn)行了半年多,陶瓷研磨體磨損很小,至今沒有補(bǔ)球必要。值得一提的是,該粉磨系統(tǒng)在使用陶瓷研磨體前的電耗就只有25kWh/t左右,生產(chǎn)PO 42.5水泥,這在國內(nèi)外都已經(jīng)是非常先進(jìn)的指標(biāo)。何以如此,主要是將入磨細(xì)度控制得較細(xì)(80um篩余<20%),一般在17%~19%左右。入磨細(xì)度80um篩余<20%,是一個(gè)什么概念?這不是誰都能隨便做到的,這不僅體現(xiàn)了使用者對(duì)輥壓機(jī)系統(tǒng)的節(jié)電作用有充分的認(rèn)識(shí),而且系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和裝備要具備相應(yīng)的能力,說明我們?cè)谳亯簷C(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)上還有潛力可挖,這一點(diǎn)值得大家深思。